回轉(zhuǎn)
礦渣烘干機(jī)的通過以下技術(shù)改造,使設(shè)備更加經(jīng)久耐用,而且產(chǎn)品有所增加,徹底達(dá)到了高效、節(jié)能、無污染等特點(diǎn),深受廣大用戶的一致好評(píng),鄭州泰達(dá)烘干機(jī)廠家經(jīng)過了什么技術(shù)改進(jìn)呢,由烘干機(jī)工程師為我們做以下講解:
采用弧形揚(yáng)料板:礦渣烘干機(jī),原來采用的是槽形揚(yáng)料板,它形成的料幕不完整,烘干機(jī)的料幕和料層總面積與烘干機(jī)內(nèi)截面的面積之比僅為0.30左右,留有較大的空洞,高溫?zé)釤煔夂苋菀讖淖枇π〉目斩戳鬟^,形成“風(fēng)洞”,使大部分高溫?zé)煔鈸p失掉。它是由8mm厚的A3鋼板彎制而成,在烘干機(jī)筒體內(nèi)各圓周均布置12塊揚(yáng)料板,每塊長(zhǎng)度為950mm,各排揚(yáng)料板均錯(cuò)開15°,揚(yáng)料板與筒體直接焊接固定。
這種弧形揚(yáng)料板,因是弧形,對(duì)烘干粒狀松散的礦渣特別適用。在筒體轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),被揚(yáng)起的礦渣可以得到均勻的分散,布滿整個(gè)筒體,在軸向上各排揚(yáng)料板錯(cuò)開15°交叉安置,可以在筒體截面上形成充滿的、完整的料幕,基本上避免了風(fēng)洞現(xiàn)象,使?jié)竦V渣與高溫?zé)煔獬浞纸佑|,提高了熱效率,同時(shí)提高了烘干機(jī)的產(chǎn)量。
提高烘干機(jī)的轉(zhuǎn)速:回轉(zhuǎn)礦渣烘干機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),揚(yáng)料板將濕礦渣舉起再撒落,當(dāng)濕礦渣向下撒落時(shí),才會(huì)暴露在高溫?zé)煔庵?只有這時(shí),濕礦渣和高溫?zé)煔獾慕佑|才處于最佳狀態(tài)。當(dāng)它們留在筒體和揚(yáng)料板中時(shí),實(shí)際上不與高溫氣流接觸,就每一顆粒而言,暴露在熱氣流中的時(shí)間僅僅是沉浸時(shí)間的10%~12.5%,這實(shí)際上是回轉(zhuǎn)礦渣烘干機(jī)熱效率低的主要原因。
加強(qiáng)通風(fēng),提高烘干機(jī)產(chǎn)量:烘干機(jī)通風(fēng)狀況是否合理是影響烘干機(jī)工藝狀況和產(chǎn)量的關(guān)鍵。我廠原采用的旋風(fēng)收塵器,其收塵能力是按當(dāng)時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量18t/h所選定的,在當(dāng)時(shí)完全可以滿足需要,而現(xiàn)在,由于揚(yáng)料板及轉(zhuǎn)速的變化,烘干機(jī)的產(chǎn)量將得到提高,筒體內(nèi)的阻力和廢氣量均比原來明顯增加,原有風(fēng)機(jī)及除塵系統(tǒng)的能力已滿足不了需要,所以這次改造更新了除塵系統(tǒng),有效面積為23m2的臥式電收塵器。
在通風(fēng)系統(tǒng)改造時(shí),也注意了系統(tǒng)密封,減少漏風(fēng)問題。我廠的烘干機(jī)尾部磚結(jié)構(gòu)沉降室下料口及濕礦渣下料口是兩處漏風(fēng)較嚴(yán)重的地方,在改造中,拆除了舊沉降室,新建了鋼板結(jié)構(gòu)、內(nèi)砌保溫磚的新沉降室,在下料口設(shè)置了單板閥,同時(shí)在濕礦渣下料口新增了鎖風(fēng)裝置——單板閥。
經(jīng)過烘干機(jī)廠家鄭州泰達(dá)對(duì)礦渣烘干機(jī)生產(chǎn)的干礦渣完全可以滿足水泥磨生產(chǎn)的需要,保證了礦渣烘干機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),解決了礦渣緊張的被動(dòng)局面,為工廠實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)百萬t水泥奠定了基礎(chǔ)也為回轉(zhuǎn)礦渣烘干機(jī)的改造積累了經(jīng)驗(yàn)。
鄭州泰達(dá)
烘干機(jī)廠家建立了長(zhǎng)期與河南工業(yè)大學(xué)研究合作的協(xié)議,并且也不斷的從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),派工程師與國(guó)外的先進(jìn)公司考察交流,所以我公司所生產(chǎn)的
烘干機(jī)設(shè)備深受廣大用戶的好評(píng),一致屹立于機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先者。
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